巴洛仕集团液氮厂拆除精细化环保方案

2026-04-30

1
0

巴洛仕集团处置老厂区液氮生产装置拆除工程,在经过为期45天的精细化作业后,顺利通过第三方环境监测验收。面对液氮装置残留的低温风险、管道复杂介质及潜在泄漏隐患,巴洛仕集团的环保拆除方案。此次工程不仅实现了安全更将工业废弃物资源化率提升至96%以上,为国内高危化工装置拆除领域提供了借鉴。

液氮厂拆除若处置不当,残留液氮急剧气化可致密闭空间爆裂;而管道内可能附着的微量碳氢化合物,在特定条件下更存在燃爆风险。传统拆除往往采取整体切割、集中破碎方式,但巴洛仕集团此次反其道而行,提出先置换、再分离、后降解的递进式策略。

项目启动前,技术团队对全长2.3公里的低温管道、12座储罐及37个阀门组开展激光三维扫描,建立毫米级精度模型。针对液氮系统特有的风险,团队创新采用氮气—蒸汽联合置换工艺:先用常温氮气将残余液氮顶推至应急汽化器,再引入低压蒸汽对管道内壁实施梯度升温,确保金属材质从-196℃平稳过渡至环境温度,从根源杜绝低温脆裂隐患。

巴洛仕集团通过企业自主研发的拆除废弃物智能管理系统,工作人员扫描即可实时上传废弃物的种类、重量、流向及处理方式。本次拆除共产生各类物料约5800吨。其中,304L不锈钢材质的罐体及管道经专业清洗、切割后,以优质废钢形式回炉冶炼,资源化率100%。

而多层缠绕的珍珠岩保温棉——这类传统拆除中极易造成扬尘污染的物料,被密封包装并转运至专业固废处置企业,经活化处理后用于新型节能建材生产。即便最难处理的混合石棉密封垫片,也在负压隔离舱内完成拆除,并交由危废中心进行等离子体熔融处置,实现有害物质彻底矿化。

液氮厂拆除对周边环境的扰动往往被公众忽视。巴洛仕集团为抑制切割作业中的细微粉尘,现场启用了干冰清洗替代传统水喷淋——干冰颗粒高速撞击污染物表面后直接升华,不产生二次废水,同时利用低温脆化效应使漆层、油污自动剥离。针对大型压缩机组解体时产生的低频振动,项目采用预切缝+阻尼垫复合工艺,将振动加速度级控制在68dB以下。

巴洛仕集团通过技术交底、现场处置证明,只要将环保前置到设计阶段、将精细化管理作用到每一个细节。

工程结束后,巴洛仕集团环境监测机构对现场土壤、地下水、空气进行了为期一周的全面检测。45天零事故的背后,是每天两次的安全交底。

巴洛仕集团此次液氮装置拆除工程,不仅是一次技术攻关的胜利,更是一场关于责任与创新的实践。高危化工装置的拆除,完全可以做到安全零事故、环保高标准资源高回收。对于正在经历转型升级的化工企业而言,这应是绿色循环的新起点。

IMG_20260401_143339-HyBg.jpg