巴洛仕集团铜矿井下水仓淤泥清理,筑牢矿山安全

2026-03-30

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近日,巴洛仕集团在其位于重要铜矿产区的地下矿山顺利完成了一项关键性安全工程——井下水仓淤泥系统性清理项目。该项目成功清除了长期积累的淤泥,有效恢复了水仓的有效容积与排水系统的畅通,为矿山汛期及长周期的安全生产构筑了坚实防线。

井下水仓作为矿山排水系统的核心枢纽,承担着汇集、储存和沉淀矿井涌水的关键功能。其运行状态直接关系到井下作业面的安全。随着开采深度的延伸和开采年限的增加,矿石、围岩碎屑随涌水进入水仓并逐渐沉积,导致水仓有效容积锐减,沉淀效果下降,严重时可能引发排水系统负荷增加、水泵磨损加剧、甚至淹井等重大安全事故。

巴洛仕集团深刻认识到水仓淤积对矿山安全的潜在威胁,始终将“安全第一、预防为主、综合治理”的方针贯穿于生产全过程。此次清理行动,是集团年度重大安全隐患排查与治理工作的重点内容之一,旨在从根本上消除排水系统的不安全因素,提升矿山整体防灾抗灾能力。

本次清理工程面临诸多技术挑战。铜矿井下环境复杂,水仓空间狭窄、湿度大、能见度低,且淤泥成分复杂,除一般泥沙外,还含有因矿石氧化、溶解而产生的重金属离子及其他化合物,增加了清理难度和安全风险。为此,巴洛仕集团组织专业技术团队,在充分调研和风险评估的基础上,制定了详尽施工方案。

施工过程中,根据各水仓的实际布局与淤积量,科学划分清理区段,利用水仓之间的隔离闸门进行分段隔离,在保障排水系统部分功能正常运行的前提下,实现了精准、安全、高效的清淤作业。大量引入防爆型清淤机器人、远程操控的抓斗机和高压冲洗设备,替代传统人工作业。此举不仅大幅提升了清理效率,更从根本上避免了人员在有限空间、高浓度有害气体环境下的直接暴露,实现了“机械化换人、自动化减人”的本质安全目标。

针对井下有限空间作业特点,施工前严格执行先通风、再检测、后作业的原则。作业期间,持续对作业面及周边区域的氧气、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫等气体浓度进行实时监测,并配备了完善的局部通风设施,确保作业环境始终处于受控、安全状态。

对清理出的淤泥进行科学鉴定与分类。利用板框压滤机等设备对淤泥进行脱水、固化处理,大幅减少其体积和含水率。对于富含铜、硫等有价元素的淤泥,纳入集团选矿系统进行资源化回收利用;对于无回收价值的尾渣,则严格按照环保标准运送至专用尾矿库进行安全堆存,确保全过程不产生二次污染。

经过全体参战人员的共同努力,本次累计清理淤泥量达[具体数字]立方米,清理后的水仓平均深度恢复至设计标准的[具体比例]%以上,排水系统运行效率显著提升。经测试,排水泵的启停频率大幅降低,设备运行电流、振动值等关键参数均回归优良区间,有效延长了排水设备的使用寿命。

巴洛仕集团井下水仓清淤的常规作业,而是一项系统性、专业性的安全基础工程。此次工程的圆满完成,不仅是对排水系统物理容量的一次恢复,更是对集团安全风险管控能力的一次实战检验和提升。我们深刻认识到,矿山安全没有终点,只有进行时。未来,巴洛仕集团将继续加大在安全科技、智能监测、预防性维护等方面的投入,建立水仓淤积动态监测与周期性清理的长效机制,以更高标准、更严要求,守护好井下每一道安全防线,为矿山的高质量、可持续发展提供坚实保障。

此次清淤工程的顺利实施,不仅彰显了巴洛仕集团在复杂地质条件下解决重大安全隐患的技术实力与管理水平,更体现了企业将安全发展理念深度融入生产经营各环节的责任担当。通过筑牢排水系统这一地下生命线的安全屏障,巴洛仕集团为区域矿山行业的安全生产树立了新的标杆。

井下清淤-wqCT.jpg