巴洛仕集团处置化工厂罐区发生一起物料泄漏事故。事故发生后,企业立即启动应急预案,经过近一个小时的紧张处置,泄漏险情得到有效控制,未造成人员伤亡和次生环境污染。目前,事故原因正在进一步调查中。
巴洛仕集团化工厂罐区巡检人员在例行巡查中发现,物料储罐底部阀门处出现异常泄漏,泄漏物料迅速在罐区地面扩散并挥发出刺激性气味。巡检人员第一时间通过企业内部应急通讯系统向公司安全管理部门报告险情,并同步上报泄漏物质的名称、大致数量及泄漏点位等信息。
接到险情报告后,巴洛仕集团立即启动突发环境事件应急预案。企业调度中心第一时间下达指令,安排当班操作人员远程切断罐区进料阀门和储罐出料阀门,从源头阻断物料继续泄漏;同时,通过应急广播系统通知罐区及周边岗位员工迅速向上风向安全区域疏散集合。企业应急抢险队伍携带防化服、空气呼吸器及专用堵漏工具紧急赶赴罐区;消防队到场后迅速架设消防水炮、开启喷淋水幕,对泄漏区域进行稀释和隔离,阻断有害气体扩散。警戒保卫组第一时间封锁罐区上下风向通道,设置警戒带,严禁无关人员和车辆进入泄漏核心区域。
险情发生后,企业立即向园区管委会及区应急管理局报告。接到报告后,区应急管理局迅速启动应急响应机制,区生态环境分局、消防救援大队、公安交警、医疗急救中心等专业力量火速集结赶赴现场。现场成立联合应急救援指挥部,统筹调度各专业小组协同作战。
抢险救援组队员身着全套防化防护服、佩戴空气呼吸器进入核心泄漏区域。经现场勘查确认泄漏点位后,抢险人员采用专用堵漏工具对漏点实施带压封堵。与此同时,工艺处置组对罐内剩余物料启动倒罐转移作业,精准连接导液软管与防爆倒罐泵,将剩余物料平稳转移至备用应急储罐,全程安排专人紧盯液位变化与设备运行状态,确保倒罐作业安全可控。
环境监测组在事故企业周边及下风向区域持续开展大气环境应急监测,实时反馈有害气体浓度数据。消防救援力量持续喷射水雾对挥发气体进行稀释降浓。交警部门对园区周边道路实施临时交通管制,开辟救援绿色通道。医疗救护组在现场待命,随时准备对可能受伤人员开展急救。
现场及周边大气中有害气体浓度降至安全标准以下。处置人员随后对地面泄漏物料采用中和、吸附等方式进行清理;所有泄漏物及洗消废水全部导入园区事故应急池集中处理,严防次生环境污染。经联合指挥部确认,险情全部处置完毕,应急响应宣告解除。事故未造成人员伤亡,周边环境未受到明显影响。
巴洛仕集团此次事故的成功处置,得益于企业日常扎实的应急演练和完备的应急预案体系。下一步,公司将针对此次事故暴露出的问题举一反三,全面开展罐区安全隐患排查整治;进一步优化应急预案、细化处置流程;配齐应急防护、堵漏、监测物资;持续强化全员应急技能培训和实战化演练;切实提升危化品泄漏突发险情的独立处置和联动救援能力。
